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转炉煤气风机积灰成因分析及解决措施探讨.doc


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转炉煤气风机积灰成因分析及解决措施探讨.doc转炉煤气风机积灰成因分析及解决措施探讨
靳建来
(酒泉钢铁集团有限责任公司动力厂,甘肃嘉峪关 735100)
摘要:本文通过转炉煤气风机积灰多种成因,探讨了各种不同的解决措施。
关键词:转炉煤气风机积灰成因措施
一、 刖吕
转炉煤气加压站是钢铁企业转炉煤气回收利用的一个重要环节。它是利用煤气鼓风机提高煤气的圧 力和流速来实现煤气的输送、满足用户的需求的。由于转炉煤气小的化学成分较为复杂,灰分较多, 目前转炉煤气回收从降罩回收,经过洗涤塔、管道输送、气柜沉淀、电除尘处理后含尘量已基本达 到要求。但是由于生产的连续性,煤气加压机必须24小时连续运行,累计输送的煤气量越多,粉尘 在叶轮附着的量也就越多。一旦挂灰严重便使压力降低,流量减少,机组产生振动,需停机检修, 清灰处理。这一方而加大了检修人员的劳动强度、增加了设备运行检修成本,另一方而反复拆卸安 装也影响鼓风机的使用寿命,并且对煤气用户的止常生产也非常不利。离心式风机的故障中,80% 以上都与其振动有关。风机的振动,大多是因风机叶片粘灰造成的。因此,必须硏究、分析鼓风机 积灰的机理,寻求有效的解决方法,提高离心风机运行效率及安全性、可靠性,扭转生产的被动局面。
二、 积灰原因及机理分析
叶轮粘灰必须具备两个必要条件是:一是粉尘能够到达叶轮粘灰位置。二是粉尘到达叶轮的部位存 在有利于粘灰的流场。风机进口处粘灰的主要原因是粉尘离子进垂直的撞击非工作表而,出口处粘 灰的主要原因是由于非工作面处有涡旋的存在。
(1) 粉尘能够到达叶轮粘灰位置
转炉煤气加压站冃前输送的介质主耍是转炉煤气,虽然从转炉降罩回收,经过洗涤塔、管道输送、 气柜沉淀、电除尘处理后含尘量已基本达到要求,但是还会残留一定暈的粉尘,其中包含水汽和酸 性气体,如SO2、HC1、CO2等。即使转炉煤气的除尘净化系统效果极好,但是粉尘仍然会有残留, 长时间仍然会粘结到叶轮上。
(2) 粉尘到达叶轮的部位存在有利于粘灰的流场
经过除尘净化后的转炉煤气所残留一定量的粉尘、水汽和酸性气体(如SO2、HC1、CO2等)等物 质进入风机后因膨胀做功,温度会逐渐降低,煤气中的酸性气体溶解在凝结水中,在叶片表面形成 一层酸性水膜,对叶片表面造成腐蚀,使腐蚀后的金属表面光滑度急剧下降,形成了有利于粘灰的 流场,使其吸附力增强。煤气中的水分使叶轮处于湿润状态,附着在叶片上的沉积物中的盐类溶于 水膜中,对叶片表面产生化学腐蚀,并逐步向内渗入,使叶片表面的蚀坑加深,沉积下来的灰垢“扎 根”坑中,更加牢固。随着煤气的流动,煤气中的微小颗粒经过碰撞摩擦会产生带电颗粒,遇到高 速运转的叶片时,由于惯性作用,对已经沉积下来的灰层进行“夯实",这样就更容易粘附在叶轮表 而上,达到一定量后,就会引起机组效率下降,输送的煤气量减少,机组振动,最终导致中途停机 检修。
三、 不同除灰方法对比探讨
1、积灰分散剂降灰法
积灰分散剂在常温下呈液态,使用时通过计量泵喷加到煤气风机内,利用煤气的动能及余热实现药 剂的挥发和汽化。其作用机理是:
(1) 通过计量泵把药剂喷入到风机内,使药剂瞬间汽化,药剂在汽化下会在叶片表面形成一层一 端亲金属、另一端疏水的缓蚀保护膜,隔离灰组分及酸性气体水膜接触叶片表面,保持叶片及金属 表面的光滑度。
(2) 利用汽化后的药剂组

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