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32-4马钢一钢轧总厂——降低硅钢轧辊消耗.ppt


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文档列表 文档介绍
降低硅钢轧辊消耗
硅钢分厂磨辊作业区 Q C 小组
2009年12月
一、小组概况
小组名称
硅钢分厂磨辊作业区QC小组
课题
降低硅钢轧辊消耗
课题类型
现场型
活动时间
-
姓名
性别
年龄
文化程度
工作岗位
组内分工
王玕

31
本科
作业长
方案策划、实施
孙升阳

30
本科
轧机、磨辊间区工
技术指导攻关
戴小华

29
本科
酸洗区工
技术指导攻关
黄俊

39
本科
现场操作
方案实施
李明

30
大专
现场操作
方案实施
陈德生

40
大专
现场操作
方案实施
谢培龙

33
大专
现场操作
方案实施
夏宝钢

28
高中
现场操作
方案实施
制表人:王玕制表时间:2009年1月2日
表一:小组概况表
硅钢分厂磨辊作业区QC小组成立于2008年1月,近两年来小组一直围绕安全稳定与保障生产的重点难点工作,持续开展自主管理活动。
二、选题理由
形势任务
降低轧辊消耗能保持生产均衡稳定,同时也是分厂成本控制的一项重点工作。

二、选题理由
生产现状
课题选定
制图人:王玕制图时间:2009年1月8日
图一:
降低硅钢轧辊消耗
三、目标设定
目标
活动前


通过对影响轧辊消耗的各种因素进行分析改进,,,作为本次活动的目标。
四、目标可行性分析
小组对08年1月至12月硅钢轧辊磨削情况进行了统计,,,异常磨削量974mm,小组经调查分析出因异常磨削造成轧辊辊耗偏高的因素有五种:
轧机因排产切换钢种及规格
因轧机生产异常换辊
磨床磨削性能不稳定
磨床过量磨削
轧辊磨削程序不完善
目标可行性分析
表二: 2008年1月至12月影响轧辊消耗偏高因素统计表
序号
影响因素
磨削量(mm)
所占比例
累计磨削量(mm)
累计百分率(%)
1
轧机生产异常
612
%
612
%
2
轧机排产需要
198
%
810
%
3
磨床性能不稳定
127
%
937
%
4
磨床过量磨削
23
%
960
%
5
磨削程序不完善
14
%
974
100%
制表人:王玕制表时间:2009年1月27日
目标可行性分析
磨削量(mm)
轧机生产异常
40%
100%
80%
累计百分比
0
20
40
60
80
100
0%
60%
20%
排产需要
磨床性能
过量磨削
磨削程序不完善
N=974
%
%
%
%
图二:影响轧辊消耗偏高排列图
制图人:王玕制图时间:2009年1月27日
影响的最关键因素
五、原因分析
图三:轧机生产异常换辊因果图
制图人:王玕制图时间:2009年1月28日










轧制过程带钢纠偏频繁
轧制工艺
原料供给
轧制张力与速度均衡设定
操作技能差
轧前穿带易跑偏
MGW470
MGW600
原料钢种牌号
退火卷
轧辊表面粗糙度降低



轧制压下率的分配
现场环境噪音
轧机入口压板台易磨损
酸洗质量差
过酸洗
圆盘剪堵边次数多
圆盘剪停机次数多
六、要因确认
序号
末端因素
确认方法
标准要求
确认地点
确认人
确认时间
1
轧前穿带易跑偏
现场调查
按照轧机操作规程进行操作并保证轧前穿带过程中无跑偏情况发生
现场
陈德生
09年2月
2
入口压板台易磨损
现场调查
定期检查入口压板台表面磨损造成带钢跑偏< 5mm
现场
谢培龙
09年2月
3
圆盘剪堵边次数多
调查统计

现场
孙升阳
09年2月
表二: 要因确认表

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  • 时间2017-06-24