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浅述干灰泵的改造改版.doc


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浅述干灰泵的改造
动力事业部锅炉车间:许涌波
关键词:干灰泵文氏喷嘴干灰
一、序
我部3#锅炉(主蒸汽流量220t/h燃煤锅炉)于98年开始投产,其燃烧产生的烟气经静电除尘器进行除尘,分离出干粉煤灰,然后用水力湿式排放。为适应环保发展, 2004年省环保公司协同我部对3#锅炉除尘装置进行了改造,安装了一套利用空气为输送介质的低压连续输送粉煤灰设备。但系统一直不能投入正常运行,表现在一是干灰输出严重不足,二是气粉介质经常大量外泄,干灰泵轴承经常烧损,轴承更换频繁,为此,2005年8月至11月间,对该系统关键设备干灰泵进行了改造,经过反复试验和改进,最终取得了成功。
二、系统工艺流程
3#炉干灰系统设计安装采用的是用干灰泵作输粉器的低压气力输灰系统,双管线独立两套设备,其各自相同的流程为:
电除尘灰斗——→插板阀——→电动锁气器——→电动三通——→空气斜槽——→集灰箱——→插板阀——→受料箱——→螺旋叶片
干灰泵前部混合室—→文氏喷嘴—→灰管道—→储灰库
罗茨风机干灰泵后部
系统参数如下:
名称
参数
备注
锅炉排灰量
12t/h
264t/d
灰松散容重
~
干灰比容
飞灰出口温度
≤120℃
干灰输送距离
185m
垂直爬高
20m
电除尘灰斗数
6
即干灰收集灰斗数
设备参数如下:
名称
参数
备注
螺旋泵型号
JSB150
螺旋叶片直径
设计工作压力

匹配风量
10—60m3/min
受料室腔室入口处微压力
— Mpa~ Mpa
罗茨风机出口工作压力
~
即喷嘴入口压力
三、问题研究分析
干灰泵关键是利用文氏喷射原理进行气力输送,工作时以罗茨风机提供空气动力,粉煤灰在混合室经雾化空气气化成悬浮状态,喷射气在混合室出口扩散管里进行喷射,在喷嘴的出口局部处形成负压,将悬浮状态的灰卷吸人喷射器,而在扩散管后方变为正压,灰与空气混合后随喷出气流一起进行正压输送;因此,受料口处于负压区,物料可连续吸入实现连续输送。
但在实际上,我们对现场的众多次调试观察发现,在输灰过程中,干灰泵的总输送量只有100t多点,还不到设计要求的一半。而且,1#、2#泵的轴封处粉尘的泄漏呈喷泄状态,受料室和混合室的个别螺栓孔处的泄漏,明显带有较强的气体压力。这说明气粉在喷射器前受到严重阻滞,可以断定干灰泵混合室里的气粉有较强的正压,此压力已远远大于± Mpa的微压范围,喷射器违背文氏原理未能处于正常喷射状态,此状态下的带压气粉很容易进入干灰泵轴封,具有一定温度的热灰使得轴封填料较快地磨耗,在轴封处产生泄漏,直接冲刷轴承密封,进入轴承的灰粉致使轴承很快损坏;同时,由于受料室处于正压状态,灰斗的物料很难顺畅的流下,不仅如此,有时其带压气体还上窜进入集灰斗,使集灰斗和斜槽溜管产生大量的泄漏。因此,问题的关键就在于必须设法使干灰泵混合室处于负压或微压状态以保证系统压力平衡,而要使混合室处于负压或微压状态,关键是要保证干灰泵文氏喷嘴的正常喷射。
我们为了观察混合室喷嘴的工作状态,打开了混合室盖板,开启罗茨风机,无尘或手动加扬一些灰尘,发现问题出在喷嘴的尺寸角度θ1和喷口离收缩管的位置L不合理

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  • 时间2018-05-11