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品质不振改善对策报告.ppt


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文档列表 文档介绍
品质不振的改善对策报告
- 2 -
改善推进组织
推进方略
工程WORST项分析改善课题树立
向后改善推进计划
Contents




重点改善案例

组长
王政成(主管)
选别
许家娟
(担当)
B班
甘善贤
(担当)
A班
杨良胜
(担当)
品保
候美文
(担当)
技术
覃德照
(担当)
级别
人员
担当职责
组长
王政成
主持树立及实施对策,再发现问题点,再计划再实施.
担当
覃德照
作业现场区域改善,作业工具设计改善.
候美文
确认改善效果,收集分析DATA,不良原因参与检讨.
杨良胜/甘善贤/
许家娟
实施改善措施,效果确认.
□异常改善推进组织与职责
- 我厂向贵司送达样品外观及尺寸不良;
- 其中,外观不良占率为62%(16/26件); - 其中,尺寸不良占率为38%(10/26件).
全部的水准(问题点):
● Control效果总结
全工程分析:
●全工程分析
●Define改善方向
外观改
善推进
推进 FLOW
● Measure目标
● Analyze对策.
●Improve实施.
□改善推进方略
PROJECT:
外观及尺寸不良多发,
需重点改善.
时期 项目
12年 09月
12年 10月
12年 11月
12年 12月
13年 01月
合 计
送样例次
5
11
0
3
外观不良例次
5
11
0
2
18
尺寸不良例次
5
11
0
0
16
- 近期,出库 19 例次,受检NG 18例次,
外观不良率95%,尺寸不良率84%.
2013年01月份的水准(问题点):
□ 2013年01月品质现状分析
现水准(问题点):
(1). 刀纹:
(1).发生原因:CAM控制的刀具切削运动过快,动作不均匀;
(2).后果:外观不良,导致尺寸不稳定。
□ 2013年01月品质现状分析
现水准(问题点):
(2). 毛刺:
(1).发生原因:刀具切削角度不完善,切断过程不锋利;
(2).后果:毛刺脱落产生异物,影响尺寸发生不良。
□ 2013年01月品质现状分析
现水准(问题点):
(3). 打磨过度:
(1).发生原因:车削成型后,毛刺多发,为了消除毛刺,后加工研磨过度;
(2).后果:外观不良,测量基准变化,尺寸不良。
□ 2013年01月品质现状分析
现水准(问题点):
(4). 异物:
(1).发生原因:染黑处理完成后,未彻底漂洗,再全数选别时混入异物,包装过程中混入异物;
(2).后果:外观不良,功能不良。
□ 2013年01月品质现状分析
现水准(问题点):
(5). 成型不良(卷边):
(1).发生原因:成型车削时,刀具角度不合理,导致局部变形, 导致外观不良;
(2).后果:外观不良,尺寸不良。
□ 2013年01月品质现状分析
现水准(问题点):
(6). 碰伤白化漏铜:
(1).发生原因:全数选别过程及包装运输过程,作业方式不合理;
(2).后果:外观不良,功能不良。

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  • 时间2013-04-06
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