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过程装备防腐案列解析.doc


文档分类:汽车/机械/制造 | 页数:约10页 举报非法文档有奖
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过程装备腐蚀与防护案例解析应力腐蚀实例:实例1:北方一条公路下蒸气冷凝回流管原用碳钢制造,由于冷凝液的腐蚀发生破坏,便用304型不锈钢(0Cr18Ni9)管更换。使用不到两年出现泄漏,检查管道外表面发生穿晶型应力腐蚀破裂。答:在北方冬季公路上撒盐作防冻剂,盐渗入土壤使公路两侧的土壤中***化钠的含量大大提高,而选材者却不了解没有对土壤腐蚀做过分析。就决定更换不锈钢管。将奥氏体不锈钢用在这种含有很多***化钠的潮湿土壤中,不锈钢肯定表现不佳,也需还不如碳钢呢。防护措施:实例2:某化工厂生产***化钾的车间,一台SS-800型三足式离心机转鼓突然发生断裂,转鼓材质为1Cr18Ni9Ti。经鉴定为应力腐蚀破裂。(P224)答:在***化钾生产中选用1cr18Ni9Ti这种奥氏体不锈钢转鼓是不当的。***化钾溶液是通过离心机转鼓过滤的。***化钾浓度为28°Bé,***离子含量远远超过了发生应力腐蚀破裂所需的临界***离子的浓度,溶液pH值在中性范围内。加之设备间断运行,溶液与空气的氧气能充分接触,这就是奥氏体不锈钢发生应力腐蚀破裂提供特定的***化物的环境。保护措施:停用期间使之完全浸与水中,与空气隔离;定期冲洗去掉表面***化物等,尽量减轻发生应力破裂的环境条件,以延长使用寿命,不过,发生这种转鼓断裂飞出的恶性事故可能有一定的偶然性,但这种普通的奥氏体不锈钢用于这种高浓度***化物环境,即使不发生这种恶性事故,其寿命也不长,因为除应力腐蚀还有,孔蚀,缝隙腐蚀等。实例3:CO2压缩机一段、二段和三段中间冷却器为304L(00Cr19Ni10)型不锈钢制造。投产一年多相继发生泄漏。经检查,裂纹主要发生在高温端水侧管子与管板结合部位。所用冷却水含***%~%。(P225)答:,冷却水中***化物含量控制很低,破坏。设备为热交换器,结构为管壳式。工艺介质走管程,水走壳程,进行热交换。因此,不锈钢管子外面接触的的介质都是水而不是***化物溶液。水中所含***化物只是一种杂质,其含量是很低的。的。问题主要发生在***化物浓缩富集。对管壳式热交换器来说,当壳程走水时,***化物浓缩主要部位是高温端管子与管板连接部位,即管头。***化物浓缩原因是气化,浓缩。防护措施:(1)改进管与管板的联接结构,消除缝隙;(2)立式换热器的结构改进,提高壳程水位,使管束完全被水浸没;(3)管板采用不锈钢—碳钢复合板,以碳钢为牺牲阳极。注:换热器中造成***化物浓缩的原因:缝隙:管与管板连接形成的缝隙区。由于闭塞条件使物质迁移困难,容易形成盐垢,造成***离子浓度增高。汽化:高温端冷却水强烈汽化,在缝隙区形成水垢使***化物浓缩。对立式换热器尤为严重。实例5:一高压釜用18-8不锈钢制造,釜外用碳钢夹套通水冷却。冷却水为优质自来水,含***化物量很低。高压釜进行间歇操作,每次使用后,将夹套中的水排放掉。仅操作了几次,高压釜体外表面上形成大量裂纹。( P228)答:在这个事例中,干湿交替变化造成***化物浓缩。操作时高压釜外表面被冷却水浸没,停运时夹套中水杯放掉,釜表面只留下一层小水滴。小水滴变干,***化物就浓缩了。所以尽管冷却水中***化物含量很低,但高压釜表面中***化物含量却很高。防护措施:腐蚀疲劳实例实例1:某钢铁厂用于废水处理的间歇反应器为哈氏合金B-2制造,反应器为圆筒形罐体,椭圆形封头,支座为普通结构钢。为避免在哈氏合金本体上异材焊接,在支座与下封头焊

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  • 时间2020-10-17