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碱伤害事故案例.docx


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碱灼伤事故案例
[案情介绍]1981年10月18日,“华春”轮驶进某港,在所载的 货物中有一批烧碱。包装方式为钢制圆桶型密封容器,外用塑料薄膜, 木制托盘简易成组包装。卸货时港区采用的钢丝绳吊具没有支架,起 吊时钢丝绳收紧后使包装件受勒,导致塑料薄膜破损,并且因包装件 受力后钢桶受挤压,造成不同程度的损坏。进入仓库使用叉车归桩、 堆码时,包装破损的货物没有及时妥善处理。桶内储存的片状及珠状 的烧碱直接暴露在空气中。在该批货物卸货及储存的十余天内,先后 造成了 40余人的皮肤、眼睛灼伤。经采取紧急措施及时处理破损的 烧碱桶后,事故才得以有效 控制。
[事故原因分析]烧碱,正式名称为氢氧化钠,属第八类?腐蚀 品,联合国编号1823。在“三酸两碱”中,氢氧化钠排行第四,为强 碱性腐蚀品。氢氧化钠的工业用途相当广泛,用于制造各种钠盐、制 皂、造纸、纺织、粘胶纤维、橡胶制品的再生、金属清洗、电解提炼 锌、镀锡、氧化物涂料、漂白等。投入 运输的数量相当大。氢氧化钠 具有极强的吸湿性,一旦暴露在空 气中即能大量吸收水 份和二氧化 碳。固体状的氢氧化钠吸收水份后形成糊状物,同时放出大量的热能, 能使可燃物着火。受潮后的 氢氧化钠或其浓溶液对铝、锌、锡等金属 有腐蚀性,反应时放出氢气,与各种酸类反应剧烈,与镂盐类物品也 能发生化学反应。不仅如此,氢氧化钠还能与玻璃的主要成分二 氧化 硅反应,生成易溶于水的硅酸 钠,从而使玻璃腐蚀。因此,对于使用
玻璃或陶瓷器皿为包装容器储存氢氧化钠溶液(俗称液碱)的,要特别 注意,尽管这种反应相当缓慢,但仍然会因腐蚀而使包装易于破 损。 氢氧化钠的浓溶液能使不溶于水的活体 组织成为能溶于水的酸脂 钠 和醇,因而丝、毛织物的活体组织会受到强烈的腐蚀。人体皮肤接触 后就会被严重灼伤。凡是与水能迅速反应的腐蚀品会生成烟雾状物 质,对人体的眼睛、咽喉及肺部 产生强烈的刺激作用,而且有毒。人 体组织沾染上氢氧化钠的浓溶液后,就会因其强烈的吸附力而无法及 时清除,这期间还会通过皮肤等组织吸收,造成全身中毒,因此化 学 灼伤较难痊愈。
[案例评议]烧碱的强腐蚀性应该是众所周知的,然而在装卸 作业中的某些环节往往容易被忽视。本案所反映出来的事实是:一场 本来可以避免的伤害事故,由于装卸工艺落后,使用工具不当而人为 地发生了。
烧碱与其他具有强烈腐 蚀性的酸类一样,给运输、装卸企业 带来的问题是:由于其强烈的腐蚀能力会给包装容器造成损害。在投 入运输后,这些物品的包装质量并不可靠,金属类包装易受腐蚀,抗 腐蚀能力较强的玻璃和陶瓷 类包装却容易破损。这就要求我们从事港 口作业的同志注意:一是尽可能使用机械等工 属具,使人体与其保持 距离,尽量避免直接接触;二是在搬运中做到轻拿轻放,防止撞击、 振动,绝对不可以翻滚、摔跌。如发现货物包装有破损、裂缝等,应
当立即停止作业;在采取合理的临时施救措施后,通知 发货人立即将
货物提走。(最专业的安全生产管理-风险世界网)
1981年6月12日安徽某厂发生一起碱液灼伤事故
事故经过:电解车间主任带领4名职工检修第一组二效蒸发器的 过料液压阀。21时30分,当他们将阀门螺栓全部卸开,用工具撬 下阀门时,〜,灼伤 在场的5人,其中1名工人的面、四肢、腹背部均被灼伤,2〜3度 灼伤面积占37% ,其他四人轻伤。
原因分析:(1)车间主任等5名检修人员违反化工部制定的 《隔 膜法制烧碱生产安全技术规定》关于检修碱蒸发罐及碱管道时,应 先泄压,切断物质来源,将罐内物料冲洗干净,然后进行检修 ”的规
定,在检修过料液压阀前,未将二次蒸汽压力泄尽,未将管内的残余 碱液放净,也未对管线进行清洗,便盲目拆卸阀门;
(2)检修人员将阀门和管道间的连接全部拆除,未保留 1只, 以防阀门撬下后,大量物料喷出;
(3)检修人员违反化工部颁发的《化工企业通用工种安全操作 规程》关于 从事酸、碱危险液体设备、管道、阀门修理时,特别注
意面部、眼的防护,并戴橡胶手套等以防烧伤, ……粕规定,在换碱 液管线阀门时,未佩带必要的防护用具;
(4)车间主任违章指挥,作业人员违章作业。
教训:(1)严格执行化工部颁发的有关腐蚀性物料的设备、管 道安全检修的规定;
(2)各级领导和职能部门应在各自的工作范围内,对实现安全 生产负责;
(3)加强全厂干部、工人的安全思想和安全技术教育,使广大 职工自觉遵章守纪的现象。
一起碱液烫灼伤事故
事故过程
2006年3月15日15时,某化工厂合成车间熔硫岗位操作 工蒋某,在向熔硫釜内加入硫磺泡沫液过程中,发现压力升高,即 开排清液阀门向回收池内排清液。此时,清液沉降梢正因清除沉硝 而停用,排

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  • 时间2021-06-11