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氮塞的原因分析与处理修订稿.docx


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氮塞的原因分析与处理
氮塞的原因分析与处理
氮塞的形成原因主要是从上塔提馏段抽出的氩馏份含氮量增加,在粗氩冷凝器中聚集,使粗氩冷凝器有效换热面积和换热温差减小,热负荷降低,氩馏份抽取量减少,严重时直至为零,从而使氩系统瘫痪。 氮塞如处理不及时发现及时处理,不仅会使氩系统瘫痪,中断氩产品供应,处理不及时也会导致主塔工况恶化,氧产品纯度破坏,无法供气。
造成氩馏份含氮量增加的原因分析
1、分馏塔压力波动过大
由分子筛倒换、放空阀故障;空分系统阀门故障等原因,造成上塔压力大幅波动,氩馏份抽取量(FIC—711)也随压力变化产生大幅波动,上塔的进出物料随之波动,填料上平稳的气、液精馏状态被破坏,使氩馏份抽口区域的气、液中含氮量增加,氩馏份的含氮量增加。所以在日常操作中应尽量保持塔压稳定,避免大幅波动,考虑到分子筛倒换造成的压力波动不可避免,可适当使富氩区上移以减少其影响。
2、进塔空气压力降低
分子筛充压过快,空压机压力补偿滞后;空分系统阀门故障等原因,使进塔空气压力降低,塔内上升气减少阻力下降,回流比增大,氩馏份抽口区域下流液中含氮量增加,使氩馏份含氮量增加。
 3、V1液空节流阀波动大
V1阀在自动控制时,由于各种原因造成的液空液位波动幅度大;或V1阀本身故障等情况,造成V1阀开度波动大,进上塔的液空量时大时小,造成提馏段回流比时大时小,提馏段精馏不好氧氮氩分离因难,氩馏份抽口区域含氮量增加。这时应手动控制V1阀。
  4、V2液氮节流阀开度过小
在回下塔液氮不变的情况下,V2阀开度过小,会使主冷热负荷降低,富氩区下移,氩馏份含氮量增加。V2开度过大,主冷热负荷增加,富氩区上移,氩馏份含氩量减少。在调整主冷热负荷时应同时考虑液空、液氮、氧气纯度;氩馏份含氩量等指标要求,通过液氮回下塔阀V20与V2的相互配合来完成,不能顾此失彼。调整时应以微调为主。
  5、液空纯度偏低
液空纯度偏低时,液空的饱和温度偏低,液空量增加,下塔液空液位升高,在粗氩冷凝器液空液位和工作压力不变的情况下,粗氩冷凝器温差变大,氩馏份流量增加。回上塔液空纯度偏低加重提馏段精馏负担,富氩区下移,氩馏份含氮量增加。
液空纯度偏高时正好与之相反,会造成氩馏份含氩量降低,所以应通过V4和V20两个阀门的配合调整,在保持下塔顶部液氮纯度的同时把液空纯度控制在35%~38%之间。
6、低压氧过大
出装置低压氧过大时,上塔底部上升气减少,回流比增大,富氩区下移,氩馏份含氩量增加,氩馏份含氮量有所增加。低压氧偏小时,上塔底部上升气充足,富氩区上移,氩馏份含氩量减少。这时应依据氩馏份含氩量(A1—701)合理调节低压氧送出量。
7、氮气送出量过小
氮气送出量过小,上塔压力升高,富氩区下移,氩馏份含氮量增加,反之则相反。这时应适当增加氮气送出量。
8、氧产量过大
在进塔空气量不变的情况下,氧气量偏小,氧纯度升高,氧的提取率降低,富氩区上移氩馏份含量减少。氧产量过大时,氧纯度降低,富氩区下移,氩馏份含氩量

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  • 上传人红叶
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  • 时间2021-06-21