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无烟煤技改方案可行性研究报告.doc


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无烟煤技改方案可行性研究报告.doc无烟煤技改方案可行性研究报告
中材萍乡水泥有限公司无烟煤技改方案
可彳丁性报告
中材水泥公司:
现将中材萍乡水泥有限公司无烟煤技改方案可彳丁性报告汇报如下,请予审核:
一、 目的:
1、 通过烧成系统无烟煤技改,将现有的烟煤锻烧工艺,改造为无烟煤锻烧工艺。
2、 正常生产为全无烟煤锻烧或80%无烟煤,降低生产成本。
3、 确保熟料的产质量:熟料产S>2750吨/天;熟料质量在现有的水平上有所提高;
二、 改造时间:
1、 煤磨磨房土建施工:11月15日〜12月31日;
2、 煤磨及配套设备及非标准件安装:2010年元月1丨丨〜2月20丨丨;
3、 分解炉及管道改造时间:2010年元月5日开始进行现场非标准件制做、如需安装起重 设备,设备基础应提前进行;
4、 元月20丨丨停止生产,开始全面进入改造,到2月底完成;
三、 分解炉改造方案:
中材萍乡水泥有限公司无烟煤技改分解炉改造有如下两个方案:方-1-
案一:将现分解炉上升风管延升22米,再返回到预热器C5;方案二:增加一个容积为260m3 带流化床的外路燃烧室。
方案一:
1、 设计:本方案因需要对预热器框架结构进行改造,涉及预热
器框架结构计算,须由南京凯盛水泥设计院设计。
2、 改造方案:
(1) 本方案(见图)保留预热器及分解炉不变,将分解炉出口热风管向上延伸至预热器顶 部,再返回至C5进口热风管。改造后,分解炉的容积保持不变, 米增加89米,容积山310m3增加到690m3,分解炉的总容积山800m3增加到1180m3;可 达到全无烟煤燃烧的要求,喷煤管的位銘在现有位路下调1米;
(2) C4下料管:山现在的单点下料改为两点下料,在下料管顶部设分料阀,按不同落料高 度入分解炉,以减少煤粉燃烧区的粉尘浓度,便于煤粉的燃烧;
(3) 三次风管:三次风管的位路不变,须在现有的蝶阀位路设路三次风管闸板阀;
方案二:
1、 设计:南京凯盛水泥设计院不认可此方案,设计须山天津水泥设计院
完成;
2、 改造方案:
⑴本方案保留预热器及分解炉不变,在三次风管入分解炉位路的下部设路
3①,其有效容积为260m,加上现有的分一个
-2-
解炉及风管的容积,总容积可达到1060 m3,可以满足全无烟煤锻烧的需要,三次风从外 路燃烧室底部进入,
⑵C4下料管:由现在的单点下料改为两点下料,在下料管顶部设分料阀,一部分入分解 炉,另一部分入外路燃烧室;
⑶三次风管:三次风管的布銘调整较大,其现有布銘角度向上,改为布銘角度向下,分两 部分进入外路燃烧室底部,煤粉从外路燃烧室底部喷入,三次风管设闸板阀;
四、煤磨技改:
1、 煤磨系统资料: (+) m,为风打式煤磨;设计生产能力: 17〜20吨/小时,成品细度80ym筛余<12%,入磨物料水分<8%,成品水分<1%;实际生产 能力为:,成品细度80ym筛余V
%,入磨物料水分<%,成品水分<%;
2、 窑改造后对煤的要求:烧成系统改造后,,煤粉发热 fi>5200kcal/kg,熟料产量120吨/小时,煤粉细度□%;煤粉水分<

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  • 上传人蓝天
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  • 时间2021-06-25