下载此文档

RTO系统安全事故分析与对应措施.doc


文档分类:汽车/机械/制造 | 页数:约6页 举报非法文档有奖
1/6
下载提示
  • 1.该资料是网友上传的,本站提供全文预览,预览什么样,下载就什么样。
  • 2.下载该文档所得收入归上传者、原创者。
  • 3.下载的文档,不会出现我们的网址水印。
1/6 下载此文档
文档列表 文档介绍
: .
RTO系统安全事故分析与对应措施
RTO系统在VOC治理领域的应用日益广泛,但爆炸事故频发。
因缺乏公开的事故调查报告,同类事故时有发生,令人心痛。

安徽某制药厂于2019年6月15 H 17 :00临时停产,停产后
RTO系统按规程停机。该厂于次日8 : 00投料复产,RTO系统
同时开机并升温,此时旁通阀开启、废气导入阀关闭,废气经RTO 系统旁路净化系统处理达标后高空排放;RTO炉经吹扫并加热至 800。(2后,旁通阀关闭,废气导入阀开启,废气进入RTO炉,系 统压力、温度等一切正常。废气导入2h后(11 : 00 ) RTO系统 发生爆炸,爆炸声前后两次,间隔时间较短,一处位于RTO炉及 相邻风机,另一处位于系统前端废气收集管道。事故导致RTO炉 右侧蓄热室钢结构、保温棉、蓄热陶瓷和RTO炉近端的引风机、 风管严重损坏,较远端风管脱落,并引燃周边干燥物,无人员伤 亡。

VOCs作为可燃物,能够与氧气在一走的浓度范围(爆炸浓度
的上、下限之间和爆炸上限以上)形成预混气,遇到点火源(明 火、电火花、静电火花、高热物等)会发生爆炸或燃烧,并释放 大量的热和气体。
根据爆炸三妾素:。

该制药厂进入RTO系统的废气主要来源于生产车间、罐区、污 水站、固废仓库、原料仓库以及风管(积液长期未排,积液挥发) 等,废气主要成分为甲醇、乙醇和甲苯等,这些VOCs均为可燃 性气体(可燃物)。
,风管内应无淤积 废气;罐区废气采用集气罩方式收集,事发前无装卸料过程,不 能形成达到爆炸极限的预混气;污水站、固废仓库、原料仓库等 区域VOCs挥发量很小,事发前无大宗化学品或危废泄漏,也不 具备形成达到爆炸极限的预混气。
事故后排宜车间生产装置时发现,某蒸催釜有残存甲醇,该釜蒸 汽阀未完全关闭,使该釜一直处于被加热状态。因此,该次事故 达到爆炸极限的可燃物主要来源于甲醇蒸谓釜。

RTO系统运行时助燃风机会向氧化室鼓入大量空气(氧气), 但RTO炉氧化室事故后仍完好无损,说明氧化室未发生爆炸,助 燃物非来自助燃风机;而各生产车间、罐区等采用集气罩收集的
废气,以及污水站、
废仓库、原料仓库的通风换气,这些废气
中混有大量的空气(氧气),为该起事故提供了助燃物。
2・3点火源
(丄)明火:当进入RTO炉内的废气氧化放热不足以维持氧化 室的设定温度时,位于氧化室内的燃烧器会自动补入天然气并点 火升温。事故后打开炉体发现RTO氧化室完好无损,并未发生爆 炸,可排除明火为该起事故的点火源。
(2 )电火花:位于氧化室内的燃烧器采用了电火花点火器,但
氧化室未发生爆炸,也排除了电火花因素。
(3 )静电火花:该厂废气输送管道及风机均未采用可导静电材
质,废气高速流通与管壁摩擦及风机叶轮高速转动极易形成静电 且静电无法导出,但废气输送管道和风机位于RTO炉前端,达到 爆炸极限的预混气遇到静电后即可发生爆炸,而远端管道在事故 中仅是脱落,损坏程度低;且风机爆炸后

RTO系统安全事故分析与对应措施 来自淘豆网www.taodocs.com转载请标明出处.

相关文档 更多>>
非法内容举报中心
文档信息