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挤出常见问题分析.ppt


文档分类:汽车/机械/制造 | 页数:约13页 举报非法文档有奖
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文档列表 文档介绍
内容提要
性能
冲击
MI
外观
黑点
麻点
颜色
真空眼
*
第一页,共13页。
性能-冲击
案例描述:12/17,63#机生产JH960 6300KC5106冲击偏低,标准要求大于180J/M,实测约50J/M。经查一个月前该产品冲击可达300J/M,之前MBS粉单独喂料,现改为MBS与粒料预混加料 。
分析:

,导致韧性改性剂分散不均。

,导致喂料器中同时含有粒料和粉料。
对策:
MBS粉单独喂料,计量称中加搅拌刀。
购买粉料预混器或更换原料形态,粉料与粒料分开喂料。
验证:收集新对策执行以后的冲击数据,与以往数据对比。
标准化:修改相关程序,并培训相关人员。
*
第二页,共13页。
性能-MI
案例描述:经常性作业加油产品刚开机时,MI偏低。
分析:
先加油,后加主料导致打滑,机械能输入低。
以往经验,如果油后加会导致堵塞,所以先加油。
油嘴尺寸与机筒开槽尺寸不匹配。
对策:
做新油嘴,尺寸与机筒开槽尺寸匹配。
作业时先加入主料,然后加油。
旧油嘴全部收回以防混用。
验证: 收集新对策后MI数据,与以往数据对比。
标准化:修改相关程序,并培训相关人员。
*
第三页,共13页。
性能-MI图解
*
第四页,共13页。
外观-黑点
案例描述:12/24 61#机台生产JH960 6300 KC1552WT黑点。
分析:
油嘴开槽处堵头用错,料筒上有40mm凹陷。
原材料须使用B级标准,实际使用回料。
现场人员未具有相关知识。
技术人员经验不足。
岗位教育缺失。
对策:
使用标准堵头。
岗位教育。
验证:收集新对策后的黑点数据,与以往数据对比。
标准化:修改相关程序,并培训相关人员。
其他可能:无熔体温度计,温度太高导致降解而不能检测出来。
*
第五页,共13页。
外观-黑点图解
*
第六页,共13页。
外观-麻点?
案例描述:12/17 31机台生产FRABS-518C KS2492DA麻点严重。
分析:
在玻纤口处使用了空心压盖,压盖同螺杆间有很大间隙,间隙中塑料降解。
未有任何人通知现场人员采用何种压盖。
挤出现场没有发放工艺单。
对策:
使用实心压盖。
挤出现场没有发放工艺单,其涵盖压盖形式。
验证: 12/24夜班相同条件作业相同配方,有很大改善。
标准化:修改相关程序,并培训相关人员。
其他可能:螺杆设计不佳或喂料方式不对导致填充剂分散不均。
疑问:如何区分黑点与麻点?!
*
第七页,共13页。
外观-麻点图解
*
第八页,共13页。
外观-颜色
案例描述:经常有报告颜色有差异,作业中途变色或整批有色差。
分析:
预混机上方除尘管道壁附着粉尘落入预混机。
色粉附在袋子上未投入预混机。
除尘管道设在预混机上方。
色粉附着力强。
对策:
除尘管道设在预混机侧面。
小量色粉用PC粉稀释,减少误差。(GE的案例)
验证:收集新对策后的色差数据,与以往数据对比。
标准化:修改相关程序,并培训相关人员。
*
第九页,共13页。
外观-颜***解
预混器上方除尘管道示意图:
*
第十页,共13页。

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