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污水处理厂调试方案[全].doc


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文档列表 文档介绍
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XX市矿区污水处理厂




贰零零捌年捌月
目录
一、工程的施工组织
二、人员配置计划
三、单机调试技术措施
四、生物污泥培养驯化
五、安全管理措施
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合处理池不同液位下,检查曝气情况是否均匀。直至进水达到设计水位,检查综合处理池池体有无渗漏,并开启厌氧搅拌器在清水中运行状况,开启污泥回流泵,检查各台回流泵工作状况,检查综合池各闸、阀门是否严密不漏水;
〔4 沉淀池:向池中注水至设计水位,并开启刮泥机,检查刮泥机在清水中运行情况,启动排泥系统的各种阀门,测试管道是否畅通并检查沉淀池相关管路各闸门安装情况;
〔5消毒间:按照设备操作规范检验加***装置的工作情况、安装是否合适、控制系统和报警装置是否灵活可靠以及闸门启闭是否灵活。
6、设备问题〔见下表
〔1 机电设备类:
序号
设备类型
故障现象
可能原因
处理措施
1
电机
1.无法启动
无电源或接线脱落
检查电源及线路
2.运行中电流过小或过大
负载端故障
检查负载情况
3.温升过大
轴承或负载过大
检查轴承或负载端
4.噪音明显
基础不牢固;轴承问题;负载端故障
加固固定装置;检查轴承;检查负载端
5.转向错误
电源三相调乱
调整相序
.
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序号
设备类型
故障现象
可能原因
处理措施
6.运行中电压升高
电源故障,负载端故障
检查电源或负载端
2
细格栅
1.走动轮在导轨内卡住
轴承故障
检查轴承
2.整机抖动
基础或紧固螺栓不牢固
加固基础;拧紧紧固螺栓
3.冲洗水压力不足
水压不足
增大水压,调节阀门
3
螺旋输送机
1.桨叶与槽体发生卡阻
传动杆偏移
调整桨叶位置
2.传动过程有抖动
基座不牢固
紧固基座
3.渣料外溢
接口未能对上
调整接口位置
4
搅拌器
1.桨叶松脱
未能上紧
重新紧固
2.整体抖动
基座不牢固
紧固基座
5
吸泥机
1.刮泥板有卡位、突跳现象
池底坡度不合理;刮板有松脱
调整刮板
2.撇渣板有卡位、突跳现象
未紧固;位置偏移
重新紧固;调整撇猹板位置
3.行车传动故障
传动电机故障
检查传动电机
6
鼓风机
1.压力过高或过低
进出风口调节不当;叶轮有磨损
调节进出风口;更换叶片、叶轮
2.机壳过热
在调节阀关闭情况下长时间运转
停机冷却或打开调节阀降温
3.风机振动
基础不牢固;连轴器故障;叶轮故障
加固基座;调整连轴器;修理叶轮
〔2 泵类:
故障现象
可能原因
处理措施
启动后水泵不输水
1.吸水管路不严密,有空气漏入
检查吸水管路
2.泵内未灌满水,有空气存在
重新灌水,开启放气门
3.水封水管堵塞,有空气漏入
检查和清洗水封水管
4.安装高度太高
提高吸水池水位或降低水泵和水井水面间的距离
5.电动机转速不够
检查电源电压和周波是否降低
6.电动机旋转方向相反
调整相序
7.叶轮及出水口堵塞
检查和清洗叶轮及出水口
运行中电流减少
1.转速降低
检查原动机及电源
2.安装高度增加
检查吸水管路,吸水面
3.空气漏入吸水管或经机械密封进入泵内
检查管路及机械密封
4.吸水管和压水管路阻力增加
检查管路及管路中可能堵塞之外或管路过小
5.叶轮堵塞
检查和清洗叶轮
6.叶轮的损坏和密封环的磨损
清洗过滤网
7.进口滤网堵塞
降低吸水管端的位置
8.吸水管插入吸水池深度不够,带空气入泵
.
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故障现象
可能原因
处理措施
运行中压头降低
1.转速降低
检查原动机及电源
2.水中含有空气
检查吸水管和机械密封
3.压力管损坏
关小压力管阀门,并检查压力水管
4.叶轮损坏和密封磨损
拆开修理,必要时更换
原动机过热
1.转速高于额定转速
检查原动机及电源
2.水泵流量大于许可流量
关小压水管上阀门
3.原动机或水泵发生机械磨损
检查原动机和水泵
4.水泵装配不良,转动部件与静止部件发生摩擦或卡住
停泵,用手转动,找出摩擦和卡住的部件,然后加以修理或调整
5.三相电动机有一相保险丝烧断或电动机三相电流不平衡
更换保险丝或检修电动机
水泵机组发生振动和噪声
1.装置不当
检查机组连轴器和中心以及叶轮
2.叶轮局部堵塞
检查和清洗叶轮
3.个别零件机械损伤
更换零件
4.吸水管和压水管的固定装置松动
拧紧固定装置
5.安装高度太高,发生气蚀现象
停用水泵,采取措施以减少安装高度
6.地脚螺栓

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  • 时间2022-01-14