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气浮uasbao组合工艺处理屠宰废水.docx


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气浮-UASB-AO组合工艺处理屠宰废水
气浮-UASB-AO组合工艺处理屠宰废水
【摘要】:采用气浮-UASB-AO组合工艺处理屠宰废水,工程实
例运行结果表明,屠宰废水经处理后,主要设置调节池,对污水进行均质均量,保证后续污水处理负荷;
由于***加工过程存在很多油脂、鸡毛等杂物,需进行去除,避免进入生化系统,影响生化系统的有效运行,通过进水前端,设置机械格栅和隔油沉渣池去除大部分鸡毛、肉屑、碎渣及粪便等污物,同时在调节池中设预曝,减少浮油在此的累积;并加置气浮池,采用高效浅层气浮工艺对油脂的去除效率可达85%以上。
氨氮的处理
***屠宰废水中氨氮,本身含量就很高,由于存在血红蛋白、油脂等物质,在经过厌氧水解过程中,蛋白质、脂肪等物质分解时又会转化产生新的氨氮(如血红蛋白―肽―氨基酸―氨氮),所以故在考虑处理污水中的氨氮时,不能仅按源水的NH4+-N指标进行计算,必需还要加上由蛋白质、脂肪转化来的NH4+-N,这就需考虑硝化过程中碳源的消耗及氧气的硝化;同时氨氮的完全去除须经过硝化与反硝化过程,所以设计上需考虑回流量控制。
生化处理
由于污水中存在,蛋白质之类的大分子物质,需进行厌氧,对大分子物质进行水解为小分子物质,提高废水生化性;经厌氧处理后,COD,BOD,NH3-N远没有达到排放要求。尤其是NH4+-N反而存在升高的情况,考虑用一般的活性污泥法不能够满足脱氮的要求,因此采用AA/OO工艺,即厌氧-缺氧-二级好氧进行处理。厌氧采用UASB该
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工艺对高浓度有机废水去除效率最高;反硝化的缺氧池设于前面,主要去除BOD、以及硝化作用的好氧池设于后面,反硝化反应是以原污水中的有机物为碳源的,在好氧池中含有大量***盐的硝化液回流到缺氧池,进行反硝化脱氮反应。其工艺流程如图1所示:
图1工艺流程图

(1)隔油沉渣池
设计2座,每座处理规模为10500m3,尺寸:L×B×H=30×9×3m;配套设备:行车式刮泥刮渣机2台,L=9m,行车速度为1m/min,。浮渣提升泵2台,互备,Q=15m3/h,H=20m,P=。
(2)预曝气调节池
对污水进行均质均量,同时进行预曝气,防止污泥沉积和水表面结层,也可以对水充氧,提高调节池的处理效果,避免产生恶臭。
1座,钢砼结构,HRT=8h,有效体积为7000m3,设污水提升泵,
5台(4用1备)Q=250m3/h,H=25m,P=37KW。
(3)气浮池
采用高效浅层气浮池,地上结构,4座,按220t/h选型,φ10000,有效水深1m。设回转式刮渣机1台,刮除气浮池中的浮渣,总功率30KW。
4)UASB池
10座,合建,钢砼结构,地上,有效容积11830m3;HRT=,/(),单座结构尺寸:L×B×H=13×13×,有效高度约7m。设布水器10套,三相分离器10套。
5)AO池
设计A段的HRT=,O段的HRT=,A:O=1:,混合液回流比R=300%;污泥回流比:60%。A段尺寸:L×B×H=16×16×,,4座,配潜水搅拌器8台,每座2

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