下载此文档

单件流和白夜班的应用改善.ppt


文档分类:办公文档 | 页数:约32页 举报非法文档有奖
1/32
下载提示
  • 1.该资料是网友上传的,本站提供全文预览,预览什么样,下载就什么样。
  • 2.下载该文档所得收入归上传者、原创者。
  • 3.下载的文档,不会出现我们的网址水印。
1/32 下载此文档
文档列表 文档介绍
德赛电子有限公司
单位:德赛电子
报告人:欧阳洪忠李炀熠
日期: 2010年10月22日
单件流以及白夜班应用的改善
成员
性别
主要分工
欧阳洪忠

组长
活动策划
陈先明

组员
对策实施
王德兴

组员
对策实施
司马天理

组员
对策实施
邓德贵

组员
对策实施
李炀熠

组员
对策实施
陈绪峰

组员
对策实施
夏创新

组员
对策实施
徐治中

组员
对策实施
行动计划
选择课题
课题选定
现状描述
存在问题
当前产能无法满足需求,导致员工大
量加班;综测房与生产线上多余的搬运
较多,影响产能;由于综测房开启夜班,
导致存在大量WIP。
实施单件流,以设备为瓶颈去调节产能
目前公司的生产方式比较单一,拉上WIP较多,员工大量加班。
目标设定
当前产能485台/H,希望通过单件流的应用,目标实现550台/H产能。
组装与包装分段进行
上料至综测房
压焊
组装
升级,综测,耦合
包装
成品
搬运至生产线
搬运至综测房
搬运至生产线
现有模式生产流程:
现状描述
,当前综测,,而且在综测,耦合及压焊作业完成后产生大量的WIP。
,由于我们公司生产车间布局情况,扩大生产的空间比较小,影响我们公司的生产规模。
,由于高峰期要走货,所以员工加班达170小时以上,,并且还要支付大量的加班费用。
、耦合环节中半成品的搬运,导致生产时常有缺料的情况发生,影响正常的生产效率。
原因分析-1
。(主要集中在主板面壳 TP屏等A类物料报废,人力资源浪费较大)。我们需要想尽办法控制损耗。
,OEM产品走货又是第一要素, 所以我们的产出受到了限制。
原因分析-2
原因分析-3
设备
利用率
压焊机设备利用率
90%
综测、升级、耦合设备利用率
90%
扫描设备利用率(如:写IMEI号、打印彩盒贴纸、附件扫描工位)
45%
生产设备利用率情况(如螺丝机、电批、烙铁等)
45%
问题点
数量
维修不良成品机数/天(台)
30
坏机维修时间/台(MIN)
3
总维修损耗时间(MIN)
90
综测、升级完WIP量/天(台)
6000
不良品报废(台)
2
数据测量
当前情况
平均产能/天(PCS)
5800
作业时间(H)
12
平均产能/小时(PCS)
485
个人产能

个人加班时间/天(H)
4
个人加班时间/月(H)
170
(1)
(2)
(3)
1. 实施单件流以及白夜班结合,让所有的设备随拉生产,使所有的设备配合的利用率达一致,,同时控制WIP,减少搬运等待时间。减少不良率过多及返工的浪费。
,避免应用拿时间换取空间方法,又要达到总工时不变,并且能提高生产力。
3. ,,这个短期很难实现. 另一种有可能就是通过白夜班互换及单件流,来达到提高我们的产量和交货速度。又能使每个员工的加班疲劳强度以及加班工时降低。
,改善原有的工艺方式来控制物料的损耗与不良品返工的浪费。
,对IE标准的执行力不强,并且OEM产品走货为第一要素, 为了满足我们交货的及时性, 建议推广精益生产模式,即实行及时化生产,实现单件流以及白夜班结合。
制定对策

单件流和白夜班的应用改善 来自淘豆网www.taodocs.com转载请标明出处.

非法内容举报中心
文档信息
  • 页数32
  • 收藏数0 收藏
  • 顶次数0
  • 上传人燕赵才子
  • 文件大小0 KB
  • 时间2012-02-01