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节能降耗合理化建议方案.doc


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文档列表 文档介绍
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“节能降耗 降低本钱、提高质量〞合理化建议提案
提议部门
合理化建议提案1
现状
改良措施
效果
硅胶生产部
改良一阶螺杆除尘装置
自动线车间生产线一阶使用1台冷却塔。1#、4#线二阶机采用冰机冷却水进展降温,但1#线配置的是20匹冰机,同时还串联1#、2#、3#线的静态机冷却;4#线配置的是40匹冰机,仅连接4#线的静态机冷却。由此可以看出,生产系统冷却循环水系统配置不合理。
“两开一备〞的生产管理模式。
2、改造二阶冰机冷却系统,1#、2#共用1台冰机,3#、4#共用1台冰机。目前1#冰机功率为20匹,能否修复已损坏的40匹冰机系统,确保制冷量能满足生产要求。形成和3#、4#共用的40匹冰机系统均衡。
3、对冷却塔进展修复,一台更换塑料蜂窝板,另一台填充局部缺失的塑料蜂窝板,保证冷却塔能正常运行。
4、对1#、2#、3#、4#线一阶机筒体冷却水管,1#、4#二阶机筒体的冷却水管进展检查、清洗,确保冷却管道畅通。
5、目前中控室计算机不能显示局部双螺杆区段的温度,要全面检查4条生产线的热电偶,确保中控室集散系统能对双螺杆各区的温度进展有效监控。
2. 改造一阶冷却循环水系统到达均衡
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6、生产系统3个冷却塔按“两开一备〞的运行模式设计,从目前运行的情况来看,仅4#冷却塔是正常运行的,1#、2#、3#共用的冷却塔因长期运行,冷却塔的塑料蜂窝板重变形,影响冷却效果,经现场测试,在11月22日的生产过程中, 1#、2#、3#共用的冷却塔仅供1#运行时的温度比4#线冷却塔温度高5-6度〔1#线为27-28°C,4#为21-22°C〕,在1#、2#线同时使用冷却塔时比4#线冷却塔温度高8-10°C左右,夏季的温差可能更大。
备用的冷却塔因冷却效果不好一直未投用,主要原因是冷却塔塑料蜂窝板填充缺乏,导致向上抽风时没有和塑料蜂窝板流下的水进展完全的热交换,而是从冷却塔围未填充蜂窝板的空间直接抽走,影响冷却效果。
6、以上案实施后,还可采用降低1#二阶机直流电机转速,降低筒腔温度,即有目前的300转/分钟调整为270转/分钟左右。
“节能降耗 降低本钱、提高质量〞合理化建议提案
提议部门
合理化建议提案5
现状
改良措施
优势
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硅胶技术部
107吨桶胶的回收
公司目前对生产使用的2万107胶采取吨桶,生产使用后拉到刮胶处由专人刮胶,刮出的胶由厂家进展回收
1、制作专用沥胶架。用角铁制作2个铁架,用于107吨桶沥胶,铁架外表倾斜约15-20度。吨桶107胶空桶沥胶24小时后,放置在沥胶铁架上12小时,通过重力作用,吨桶的剩余胶浆经放胶口流入小桶中集中回收。
2、少量剩余的胶浆由当班人员用专用刮刀将余胶刮出来,流入小桶中。
三、3、小桶中回收的胶浆直接投入生产系统中,不再外送加工。
4、沥胶工作纳入放胶人员日常工作职责中,不再需要增加人工刮胶费用。
按每月收集2吨107胶计算,和铁桶刮胶比照,减少费用为:
2吨胶减少人工费用:2000元
减少加工费用:2*1700=3400元
减少胶的损失:2吨*〔1-70%〕*17000元/吨=10200元
每月预计可降低本钱约:2000+3400+10200=15600元
提议部门
合理化建议提案6
现状
改良措施
效果
硅胶生产部
增加直分压胶机1台
1、现在中性透明胶、中性瓷白硬包、灰色硬包等产品的生产过程:
反响釜 → 桶 →分装
采用直分压胶后,生产过程为:
1台压胶机按每天直分5缸产量计算,可节约:5*100=500元,可节约塑料袋:5 *=17个。按8元/个计算,可节约:17*8=136元,每月可节约:〔500+136〕*26=16536元。
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2、,需要消耗4个塑料袋,本钱约4*8=32元。
3、1桶中性透明软包胶在压出到分装,经现场抽检, ,造成的浪费约为:4**10元/公斤=100元
反响釜 →分装,可减少废胶的产生和塑料袋的消耗。
2、采用直分压胶机,1缸胶的生产时间由75-80分钟减少至60分钟,
提高了工作效率;同时,减少了频繁换桶,降低了劳动强度。
3、现有的中性瓷白硬包、灰色硬包等产品的生产,在增加压胶机以后均可采用直分式进展分装,进一步减少废胶的产生和物料的消耗。
4、增加直分压胶机后,可减少现有生产线的

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  • 时间2022-07-02