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二炼钢煤气回收再次优化的方案.doc


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二炼钢煤气回收再次优化的方案
一、说明
二炼钢转炉煤气回收因氧含量高造成煤气柜掀顶后,重新在2014年6月对煤气回收的条件及工艺参数进行了优化。在投用后经过两个月的跟踪和观察,从安全及回收的质量上来说,基本上满足生产及工艺要求。但公司要求要把煤气的量做大,就目前这种控制方式是难满足公司要求的。主要表现在:1、为保安全,设定了“确认按钮”,也就是在煤气回收条件全部满足时,由操作工点“确认按钮”,三通阀打开,开始回收煤气,同时回收限制时间开始计时,当回收时间满足设定时间(或回收条件被破坏)后,三通阀关闭,停止回收。当初设定“确认按钮”的目的主要有两点:第一避免转炉点吹及双渣操作,因转炉在点吹时,时间短,(双渣操作时)CO和O2的含量变化快,而三通阀的机械动作慢,当CO和O2合格和不合格时间在小于15时,有时就会造成三通阀回不到放散位(个人经过观察,询问操作工及结合程序分析,在以前回收时是时常发生过的,只不过有时是操作工制止了,有时是回收了一部份上去的,因为原来没有安装O2含量不合格声光报警,所以没有表现出来)或三通阀关闭慢,有一部份O2送到煤气柜。第二提高操作工的责任心,提醒操作工风机在回收煤气,要注意观察目前的回收状态。2、氧枪关氧条件,这也是基于安全考虑。因为在氧枪关氧后,CO和O2在风机房的检测点是合格的,转炉因为没有检测点不知道合不合格,但CO和O2从转炉流到风机大约在80秒左右(测过几次,因为每一次的条件都在改变,比如:风量,所以时间不具体),而氧枪关氧信号先到风机房,三通阀先动作(15秒到25秒),所以可能会有
50多秒的合格气体放入大气(这应根据风机房的检测点检测到的CO和O2的数值的大小来估计)。3、回收限时时间,这是最重要的回收安全开关(我是这样认为的)。当初在设计时,因为考虑到外部条件的不可靠因素,所以将“回收限时时间”与“确认按钮”并在一起使用,也就是在回收条件满足后,按下“确认按钮”三通阀动作(不是动作到位)后,回收限时时间开始计时到回收时间满足设定时间(或回收条件被破坏)后,时间自动清零,煤气回收停止。
以上设计在使用后目前暴露出的问题(有可能还会暴露出其它问题):1、在回收时,如果操作工不注意或其它原因,就有可能没有点“确认按钮”或迟点“确认按钮”造成煤气回收的浪废,合格的气体没有回收到。2、氧枪关氧信号让三通阀先动作,有部份合格的气体放入大气。3、回收时间设定短,造成部份合格气体进入大气。
二、方案
针对以上的问题和我跟踪的问题,我个人提出下面的改进措施供参考。
1、在画面上取消“确认按钮”操作,但程序上不改动,而该操作可改为由转炉提供的“吹炼开始”信号

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  • 时间2021-06-28