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柴油机停机故障原因分析判断处理.docx


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柴油机停机故障原因分析判断处理.docx柴油机停机故障原因分析判断处理
2009-01-14 13:10:051分类:I标签:庁号大中小订阅
外,由于油路的漏泄,该处油压继续下降,动力活塞杆继续下移,直
滑阀套座装配时上、下间隙过大造成窜动。
冋手柄时,滑阀、柱塞卡滞在停机位。
2、判断及处理:
⑴清洗调节器,并更换工作油。
检查调节器内油路有无漏泄,查出处所并修理。
为了保证油泵齿轮的1E常工作,当匀速盘与套座之间的压板固 定后,通过压板与中体之间的垫片,来调整套座与中体底面之间的轴
向间隙,〜。
在回于柄时,滑阀、柱塞仍卡在停机位时,查出原因并处理之。
-:柴油机突然停机(柴油机在运转过程中,突然发生停机)
1 >原因分析:
⑴,停机油压继电器动作,以保护柴油
机使柴油机停机。
⑵曲轴箱内气体压力超高,差示压力计动作,柴汕机停机,以免
产生曲轴箱爆炸事故。
柴油机超转速,当达到极限工作转速吋,极限调速器动作,通 过杠杆系统,使喷汕泵齿条推向停油位,柴汕机停机。
联合调节器口动停车阀线圈失电,阀芯在弹簧力的作用下抬 起,打开了动力活塞下汕腔与上汕腔及汕池的通路,动力活塞下油腔 的汕压下降,动力活塞在弹簧的压力下下移,推动控制拉杆,使喷汕
人为击打紧急停车按钮。
2、判断及处理:
用手抬复原手柄,如有复位的感觉,说明极限调速器已动作,
如经检查无异状后,可重新启机。
重新启机后,注意观察机汕压力和曲轴箱的压力(由差示压力 计的U型管显示),如发现机油压力偏低或差示压力超高,则应设法 消除。如在运用途中,在没有确认是因为这些保护装置本身的原因引 起误动作的话,决不可以短接这些保护装置,强迫柴油机运转,否则
会造成严重机破事故。
如在手抬复原手柄后,重新启机时,却仍启不了机。此时可检
查自动停车阀的线圈有无断线或短路。
三:柴油机飞车(在冋手柄卸载时,柴油机转速飞升,超过极限
调速器的动作值)
柴油机发生飞车事故,一般总有机件损坏。
气门杆发生弯曲。在整个柴油机工作过程屮,气门的冋座靠气 门弹簧的弹丿J,当柴油机的转速超高时,气门的惯性力也较大,当活 塞上移时,气门弹簧力不能使气门及时落座,于是气门被上移的活塞
顶撞上,造成气门杆发生弯曲。
轴瓦合金层剥离。当柴油机超速时,曲轴颈相対轴瓦工作面的 线速度超过轴瓦的许用值时,轴瓦的铝合金层发生程度不等的掉块剥
机车前、后通风机及其传动用的尼龙绳损坏。当柴油机超速
时,由曲轴通过前、后齿轮箱传到通风机的转速也迅速增高,使通风
机因离心力过大而造成损坏。同样超速也会造成牵引发电机损坏。
1、原因分析:
柴油机飞车一般在突降手柄或突卸负荷时发生。其原因有下列几
个方面:
联合调节器出现故障,造成司机回手柄降负载时,联合调节器 不能及时将控制拉杆拉回,以减小喷汕泵的供汕量,造成柴油机发出 的功率不能完全被主发电机吸收,于是柴油机转速提高。在正常情况 下,当柴油机转速上升到1120-1150r/min时,柴油机的超速防护装 置——极限调速器动作,通过停车器和杠杆系统,推动控制拉杆,将 喷油泵推到停油位,柴油机停机。但如果此时极限调速器失效,柴油 机就会-E车。
控制拉杆故障。当控制拉杆的移动受阻吋,回

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